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改向滚筒改造方案实例分析
在某一生产车间现场,我们发现改向滚筒的筒轴经常会出现损坏。在经过检查和分析之后,确定了具体的改造方案:保持原来的中心距不变,但是把改向滚筒的滚筒轴径从原来的180毫米改为220毫米。同时去掉锁紧套,而且还换上了更优质的轴承以及相应的轴承座。
从计算数据来分析的话,经过这样的改进,能够承受具体的冲击载荷和静载荷要求。在进行施工的时候,首先将皮带机关停,并拉下急停开关,同时切断在皮带驱动电机控制柜的主电源,合上接地刀。接下来,按照要求拆除掉配重上改向滚筒两侧的罩子和影响施工的附属设施。
然后通过一些方法使得改向滚筒的紧固螺栓松脱,经过一系列的操作之后将原来的旧滚筒拆下来。之后量取新滚筒轴承座的中心距和固定螺孔距离位置,并且重新在固定轴承座的臂架梁上打孔,然后通过吊车把新的滚筒吊到适当的位置。
当位置确定之后,然后再按照要求把新的改向滚筒放置好,并且及时将各个螺栓拧紧。调整好之后,还要为滚筒涂抹适量的润滑油,确认好现场的情况,并且确认维修人员安全撤离后之后恢复皮带机的急停拉绳。然后再进行试运行,观察其的运行状态和滚筒两端轴承座的温度。
从实际改造效果来分析的话,在改造完成之后,很好的解决了这个问题。改向滚筒在运行的过程中,不仅非常稳定,而且无任何故障,在实际工作中发挥出了的使用性能。
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